啤岭机电设备(上海)有限公司

1000MW超超临界汽轮机轴承可倾瓦烧瓦及改造

2015-09-28

 单宏威,张敏,张丹
(浙江省火电建设公司,杭州市 310016)
  摘 要:通过对华能海门电厂#1机组汽轮机冲转期间发生的可倾瓦烧瓦案例,分析了可倾瓦烧瓦原因以及解决方案,总结了超超临界百万机组汽轮机冲转、调试、运行过程中可倾瓦产生瓦温、振动的影响因素,为以后同类型汽轮机安装、调试、运行提供借鉴作用。
  1 引言
  华能海门电厂一期工程建设规模2*1000MW机组,其中汽轮机由东方汽轮机厂引进日立技术后首台国产化机组,型号为N1036-25.0/600/600型超超临界、单轴、四缸四排汽、一次中间再热单背压凝汽式汽轮机。
  汽轮发电机组轴系中每一根转子均由两个轴承支承。高中压缸1#~4#轴承采用自对中性能较好的可倾瓦轴承,低压缸5#~8#轴承采用椭圆瓦轴承。可倾瓦轴承采用6瓦块结构,对称布置。椭圆轴承为单侧进油,上瓦开槽结构。轴承合金结合面采用燕尾槽结构。轴承安装时要进行轴承转动扭矩测量,使之符合有关标准定。推力轴承位于中压缸与低压缸(A)之间,采用倾斜平面式双推力盘结构。这种结构的推力轴承是由沿圆周方向的10条油槽将推力瓦面分割为10个瓦块形成,每一瓦块沿圆周方向是倾斜的,同时,其倾斜角又随半径变化,内径处倾角大,外径处倾角小,以保证瓦块内外径处的润滑油流量均衡。轴承数据见表1。
表1 汽轮机轴承数据 单位:mm
  2 机组轴承安装及运行情况
  2.1轴承安装数据
  华能汕头海门电厂#1机组汽轮机轴系找中Z终数据见表2。
表2 轴系安装找中Z终数据 单位:mm

  备注:中心合格后,靠背轮连接前低压A转子扬度:#5轴颈处0.15,#6轴颈处0.17高中压缸1#~4#轴承可倾瓦顶隙数据(均在设计范围内,但偏上限)见表3。
表3 高中压缸1#~4#轴承可倾瓦顶隙数据 单位:mm
  2.2可倾瓦烧瓦情况
  (1)2009年4月18日,在低速惰走过程中出现2#轴承瓦温突升,Z高达到149℃,#3、#4轴承瓦温也伴随有升高。
  根据两次起停转速曲线是做阀门严密性实验时的升降曲线,由#2瓦温度与转速关系曲线看,在两次降速滑停过程中均发生了瓦温突升:次滑停时在388r/min下,#2瓦温度突升至108℃,时间大约3min;第二次滑停时在584r/min下,#2瓦温度突升至84℃;在转速下降到381r/min时,#2瓦温度突升至149℃,时间大约6min。
  (2)在对可倾瓦增加顶轴油管路后,6月2日再次启动冲转,6月4日因磨煤机故障机组跳闸,机组惰走至0转速,因盘车手动投不上,转子完全静止8分钟后直接冲转,冲转至1686rpm,因3#、7#、8#振动大停机至0转速。再次冲转至3000转,稳约20分钟后,#3、4瓦振动突升约70um,而后缓慢上升。因振动大而停机惰走过程中,3#轴承瓦温低速下出现瓦温突升。
  3 瓦温突升分析及处理
  3.1可倾瓦烧瓦特点:
  (1)瓦温突升情况发生在机组惰走至300r/min附近,此时油膜已经失效;
  (2)瓦温突升情况在#2、#3、#4瓦同时开始,由于#2瓦比压Z大,情况Z严重;
  (3)瓦温突升后维持几分钟后,均快速下降。
  3.2问题分析
  通过轴瓦翻瓦检查情况以及烧瓦的特点分析,造成原因是低转速下(500r/min以下)油膜失效后,轴颈与瓦块乌金之间发生了刚性接触摩擦,造成轴瓦磨损,瓦块巴氏合金夹渣、脱壳,轴颈拉毛。根据现场的情况以及以往经历,造成这种现象的原因有:
  (1)油质中存在颗粒造成乌金受损。在进行机组冲转启动前,润滑油油质化验报告为NAS7级,而且同时发生在#2、#3、#4瓦上特点分析,油质中存在颗粒的可能性被排除。
  (2)底部可倾瓦块进油不足,瓦块的径向曲率半径太小,造成瓦块润滑油的进油通道小,进油不足或断油。宁德电厂也出现过此类情况,根据翻瓦检查情况,瓦块磨损情况与宁德电厂情况不一致,根据现场瓦块磨损、脱壳看,增加瓦块径向曲率半径不能根本解决。
  3.3措施
  根据现场顶轴油试验情况看,在顶轴油压力达到19Mpa(设计支管压力Z大为16.7Mpa),#5轴颈顶起高度为0.005mm,没有达到设计要求值0.03~0.05mm,而#1~#4轴瓦没有顶轴油,造成烧瓦。
  经过现场翻瓦检查情况和分析,厂家提出了对#1~#4可倾瓦轴承增加顶轴油的处理意见,将#2轴承润滑油管路节流孔板从Φ27增加到Φ30,同时在2#轴承下半正下方主要承载瓦的进油侧增加了1个DN25的进油孔,以补充正下方瓦块的冷却油的进油量,又在正下方瓦块的出油侧增加了2个排油孔,以便热油能迅速排放。
  4 振动和瓦温异常分析及处理
  4.1振动和瓦温异常特点
  #1机组因磨煤机故障机组跳闸后,出现了振动和瓦温异常情况,进而翻瓦检查发现#3轴瓦乌金巴氏合金夹渣、脱壳,轴颈拉毛。其过程变化情况以及振动分析来看,主要有以下特点:
  (1)因盘车未投上,在转子热态情况下直接冲转,至1686rpm3#、7#、8#振动超标。其振动产生的原因在于转子热弯曲而引起,根据厂家运行启动要求,在机组停机后,应投盘车6小时候方可启动。
  (2)在机组停机投盘车后再次冲转,定速后20分钟左右振动突升。根据振动仪频谱反应情况,振动大产生原因主要是半频振动突升造成通频振动大,同时根据轴心轨迹来看,轴心也发生了大的变化。根据频谱分析可以断定,振动产生的原因在于油膜涡动而引起。
  (3)在机组惰走过程中又出现了瓦温突升现象,而此次出现瓦温突升的只有#3轴瓦,顶轴油系统显示#3顶轴油管压力从10.2Mpa降至9.2Mpa。
  4.2问题分析
  (1)产生振动大的原因肯定在于油膜涡动,而产生油膜涡动主要有:轴承标高;轴瓦顶隙;油温;瓦块卡涩造成,根据安装情况来看,造成此次振动的原因在于轴瓦顶隙(安装是轴瓦顶隙实测数据偏上限),瓦块卡涩。
  (2)#3轴瓦瓦温在惰走过程突升以及#3轴瓦顶轴油压降低1Mpa现象看,怀疑#3轴瓦与顶轴油管连接处接头发生渗漏,经内窥镜检查发现接头处未发生渗漏现象。停机后翻瓦发现,#3、#4轴瓦Z低部瓦块存在卡涩现象。瓦温突升及顶轴油压力降低的原因在于瓦块卡涩。
  4.3措施
  根据翻瓦检查情况,针对造成瓦块卡涩可能,对卡块进行了以下处理:
(1)将3#、4#轴承全部瓦块两侧的挂环按图1加工去掉30mm,加工部位表面粗糙度12.5,加工后锐边倒圆。
图1 可倾瓦瓦块挂环加工图
 
  (2)为减少顶轴油管的对瓦块的约束,重新布置3#、4#轴承顶轴油管时,应使油管的转弯不得小于4个,尽量提高油管的挠性。管道安装时,各接头应拧紧,防止漏油。
  (3)对3#、4#轴瓦套内孔各锐边倒圆R0.5。
  (4)调整3#、4#顶隙,在3#、4#轴承正上方瓦块加不锈钢垫片0.08mm,在3#、4#轴承上半左右两个瓦块加不锈钢垫片0.06mm。
  (5)将3#和4#轴承的进油节流孔板由Φ30(mm)增大至Φ33.5(mm)。
  5 结语
  华能海门电厂#1机组汽轮机可倾瓦烧瓦、振动超标的原因主要是瓦块卡涩和轴颈表面采用热镀,容易磨损造成,通过改造卡块及增加顶轴油系统取得了很好效果。#1机组再次启动冲转,定速后振动和瓦温情况均正常,而且在多次惰走中均未出现异常。机组冲转、并网、超速、168运行均一次成功,再未出现任何异常情况。