啤岭机电设备(上海)有限公司

DMS3636直线振动筛激振器之维护经验

2019-03-25

王淑兰,贾洪福(鹤矿集团选煤总厂) 李绪俭(鹤岗市热力公司)
  我选煤厂于2001年进行了改造,引进了三产品重介质旋流器这套工艺,在这套工艺中的脱介、脱水振动筛采用的是DMS3636型振动筛。此振动筛是由筛箱、激振器、弹簧装置、挠性连轴器及4个驱动电机构成的。该激振器采用对称布置在筛子箱两侧和中间板上的偏心块结构,共有六组偏心块,每3组偏心块之间分别用中间轴相连,四个电机分别用挠性联轴器相连,如图1。
  我们的新系统于2003年7月正式投产使用。使用半年后,接连出现了振动筛“抱轴承”现象。尤其在2004年的7、8月2个月中,振动筛“抱轴承”现象更为严重。从2004年2月到2004年11月,我们12台振动筛的72个激振器,激振器“抱轴承”现象达152次之多,这就相当于所有的激振器在半年内都换了两遍轴承。
  1、故障原因
  经过半年的摸索,我们总结出以下几种因素导致激振器的轴承抱住。
  (1)、此激振器在设计上不太合理,它的排油油路曲折,旧油排出困难,另外,它内部的隔环上仅有8个φ10的孔,如上面的注油孔没有与这些孔对不上的话,那么润滑油就注不进去,轴承因缺油就会发热,Z后就会“抱轴承”。
  (2)、润滑油质量不好。用的润滑油注到轴承内,运行一段时间后,打开激振器后发现,轴承内的润滑油已经变性了,变成类似泥巴的东西。这些东西一旦进入轴承内,必定会导致轴承发热。
  (3)、注油量少。由于注油孔小,里面空间小,所以用普通的压入式油枪注入的油根本达不到润滑轴承的要求。
  2、维护措施
  针对上面存在的问题,我们经过多次试验,Z后总结出如下经验:
  (1)、振动筛激振器的外部结构,不能改动,但我们把隔环的孔加大了,而且也加密了。这样注油孔与隔环的孔对上的机率就大多了。
  (2)、更换了润滑油。原来用的是普通的二硫化钼3#锂基脂。我们现在采用了统一牌二硫化钼1#锂基脂。这种润滑油不但质量好而且比较稀,注油时更容易些。
  (3)、特意买来一个注油器,此注油器的压力达30MPa,这种注油器不仅注油方便,而且压力高,能把新油按要求注入轴承内部,还能把轴承内部的旧油排出。
  (4)、我们设专人给振动筛注油,每5天注1次,每次1个激振器内注0.5kg润滑油。经过一系列调整,振动筛“抱轴承”现象已经大大改善了。从2004年12月至今振动筛“抱轴承”仅为4次。不仅节约大量的人力和物力,更重要的是它不再是影响洗煤生产的制约因素。